复查中心,偏差较大;取出梅花橡胶垫发现磨损严重。处理:更换弹性梅花橡胶垫,重新找中心后振动回复正常。三、轴承故障1、简易判断方法关注加速度幅值,特别是看振幅存在波动情况。加速度值的升高,对于滚动轴承来说,一般预示着疲劳的产生。早期的轴承疲劳,可能在速度或位移上并没有特别明显的表现,随疲劳的发展,轴承的振动速度峰值将会有明显的增大(而振动位移可能一直不会有较明显的增大),唐山104神通博格曼机械密封,且当其加速度超过某量值的时候,则到了比较好的检修更换轴承的时机。值得注意的是轴承加速度值高并不意味着轴承的损坏,对于有些轴承由于从安装开始就存在此种现象,特别是新安装的轴承,主要还是看发展趋势;另外轴承润滑问题引起的加速度值升高现象普遍存在,其区分方法是注入新的润滑油,观察振动变化情况。噪音增大。温度异常升高,唐山104神通博格曼机械密封,值得注意的是轴承温度的变化具有滞后性,当检测到温度急剧变化时,轴承故障可能已经到非常严重的程度。3、频谱、波形分析方法轴承出现故障诊断方法有效的时采用共振解调进行诊断。凝结水泵驱动端与非驱动端轴承均为6310,转速为2950RPM,唐山104神通博格曼机械密封,经计算其外圈特征频率BPOF=(Hz)内圈特征频率BPIF=(Hz)滚动体特征频率BSF=(Hz)保持架特征频率FTF=。绥化神通博格曼机械密封。唐山104神通博格曼机械密封
但泄漏点主要有五处:(1)轴套与轴间的密封;(2)动环与轴套间的密封;(3)动、静环间密封;(4)对静环与静环座间的密封;(5)密封端盖与泵体间的密封。一般来说,轴套外伸的轴间、密封端盖与泵体间的泄漏比较容易发现和解决,但需细致观察。其余的泄漏直观上很难辩别和判断,须在长期管理、维修实践的基础上,对泄漏症状进行观察、分析、研判,才能得出正确结论。3、泄漏原因分析及判断、安装静试时泄漏机械密封安装调试好后,一般要进行静试,观察泄漏量。如泄漏量较小,多为动环或静环密封圈存在问题;泄漏量较大时,则表明动、静环摩擦副间存在问题。在初步观察泄漏量、判断泄漏部位的基础上,再手动盘车观察,若泄漏量无明显变化则静、动环密封圈有问题;如盘车时泄漏量有明显变化则可断定是动、静环摩擦副存在问题;如泄漏介质沿轴向喷射,则动环密封圈存在问题居多,泄漏介质向四周喷射或从水冷却孔中漏出,则多为静环密封圈失效。此外,泄漏通道也可同时存在,但一般有主次区别,只要观察细致,熟悉结构,一定能正确判断。水泵机械密封泄露的原因、试运转时出现的泄漏泵用机械密封经过静试后,运转时高速旋转产生的离心力,会减少介质的泄漏。因此。唐山104神通博格曼机械密封神通博格曼机械密封169。
机组正常运行时凝结水泵处于负压环境运行,若凝结水泵需要隔离检修或入口滤网需要清理时,一旦凝结水泵入口门隔离不严或操作顺序不当则会有造成机组漏真空风险。因此凝结水泵隔离恢复时应严格按照操作顺序,每一步操作都要观察机组运行参数变化。2001年7月某电厂曾发生一起因凝泵检修而导致机组掉真空跳机事件。2001年7月4日某电厂发生了一起因凝结水泵检修而引起机组跳闸和一台给水泵损坏的事故。当时2号机运行,因发现凝结水泵出力不足,负荷带不起来,于是联系检修。检修人员办票清理B凝结水泵入口滤网。约半小时后,检修人员将B凝结水泵入口滤网打开。这时运行人员发现机组真空急剧下降,A凝结水泵电流剧烈波动,除氧器水位下降,凝汽器水位上升。运行人员立即启动备用射水泵以维持真空,并降负荷。约2min后真空降至kPa,但低真空保护没有动作。此时运行人员意识到可能是凝结水泵检修引起的,立即去紧B凝结水泵入口手动门并终止检修工作,但效果不明显,除氧器水位继续下降,于是继续大幅降负荷。约7min后,A给水泵电流开始波动,A给水泵汽蚀。4min后,停A给水泵,启动B给水泵,B给水泵仍处于轻微汽蚀状态中。此时运行人员意识到了关键所在。
结构上主要有单级、双级和带诱导轮等3种型式。这种泵抗汽蚀性能好,结构紧凑,拆装容易,检修方便,结构本身能承受轴向力。立式凝结水泵。***应用于125~300MW机组,特点是占地面积小,电动机工作环境干燥,但检修比较困难。综上,可以选用奥赛罗密封材料有限公司的机械密封结构有:所有散装机械密封的,还可以根据泵上的压盖尺寸订做集装式,也可以把原来的填料密封改用机械密封(OTH-7638),集装式机械密封机构可以选择OTH-7618A和OTH-7906D汽轮机组辅机采用的机械密封具有几个特点:压力较大、温度较高、汽蚀严重、腐蚀较为严重。所以常用的机械密封机构一般为平衡型,高速泵采用静止型的,基础框架常采用304、316或316L,摩擦副材质采用TC/TC或SIC/SIC,硬对硬配对。凝结水泵和锅炉给水泵的机械密封弹簧采用哈氏合金,辅助密封圈采用氟醚橡胶或硅橡胶。集装式的比较容易安装,对人为的安装误差降到**小。二、脱硫循环泵1、FGD主循环脱硫泵现有的脱硫循环泵的故障主要表现在以下几个方面:(1)泵材料不能够满足输送介质的特殊要求,导致产品零部件使用寿命达不到指定要求。如介质中的Cl-含量很高,对材料的点蚀非常严重,如果材料的配比不当。神通博格曼机械密封113。
七、.小型潜污泵机封渗漏引起的磨轴现象(1)715kW以下小自吸式离心泵机封失效常常产生磨轴,磨轴位置主要有以下几个:动环辅助密封圈处、静环位置、少数弹簧有磨轴现象。(2)磨轴的主要原因:①BIA型双端面机械密封,反压状态是不良的工作状态,介质中的颗粒、自吸式磁力泵杂质很容易进入密封面,使密封失效。②磨轴的主要件为橡胶波纹管,且是由于上端密封面处于不良润滑状态,动静环之间的摩擦力矩大于橡胶波纹管与轴之间的传递转矩,发生相对转动。③动、静环辅助密封由于受到污水中的弱酸、弱碱的腐蚀,橡胶件已无弹性。有的已腐烂,失去了应有的功能,产生了磨轴的现象。(3)为解决以上问题,现采取如下措施:①保证下端盖、油室的清洁度,对不清洁的润滑油禁止装配。不锈钢齿轮油泵②机封油室腔内油面线应高于动静环密封面。③根据不同的使用介质选用不同结构的机封。对高扬程泵应重新设计机封构,对腐蚀性介质橡胶应选用耐弱酸、弱碱的氟橡胶。机封静环应加防转销。福州神通博格曼机械密封。唐山104神通博格曼机械密封
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检查轴和腔体上重要的轴向,径向尺寸公差的精确性。2、机械密封安装注意事项:(1)机械密封的安装环境必须清洁,周围没有灰沙、粉尘等。(2)密封安装必须小心、仔细,不可用强力,不可敲击。(3)密封安装的工作空间必须足够大,能方便人员工作及检查。工作环境必须是安全无障碍的。(4)为了减少摩擦阻力,在轴或轴套上与密封接触部位可匀涂润滑油或脂,但须注意,当选用乙丙橡胶"O"形圈时,切勿与矿物油和脂类相接触,可用水或硅油清洁和润滑。(5)静止环"O"形圈应用水润滑,施加外压安装静止环。(6)安装双层包覆的PTFE时,外层接缝必须背离安装方向,剧烈弯曲PTFE会导致失效,安装纯四氟的"O"形圈时,需要足够的时间和微力,避免擦伤,否则会造成失效。(7)在密封面上不要使用润滑油(硬对硬面时可以涂少许清洁硅油),装配过程应在干燥、无尘、清洁的工作环境下进行,密封面必须保持清洁状态。(8)弹簧的旋向与转轴旋向有关的机械密封(即固定旋向机封),从静止环向旋转环看,顺时针旋转的轴需要右旋的弹簧,反之为左旋。(9)橡胶波纹管密封系列机械密封,将橡胶波纹管用水作润滑剂推压至轴上,不能使用润滑油脂,使用压力只能承受于弹簧座上。(10)采用螺钉旋在轴。唐山104神通博格曼机械密封
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