1.根据作业计划单选定符合计划单的模具,平模:460℃---480℃B.分流模:480℃---500℃。模具在炉中的停留时间不超过8小时,装模过程应迅速快捷,而且要防止模具冷却。
2.盛锭筒须保持干净,无严重磨损或大肚,否则,挤压产品将会出现夹渣或气泡。
3.不允许铝合金圆铸锭在地面上滚动,凡是表面有泥沙、灰尘时,均应清理干净后再入炉加热。
铝棒加热炉的温度设定加热阶段设定300℃-450℃,铝棒上机时温度控制,根据壁厚应符合T≥1.4mm以温度控制在440℃-540℃,T<1.4mm温度控制在400℃-540℃,具体情况根据品种、模具结构,宁波二手节能时效炉、合金种类而定。
时效炉的结构与一般烘箱相似,由炉壳、内衬、炉门,宁波二手节能时效炉、小车,宁波二手节能时效炉、加热元件、通风机装置、温控控系统等组成。宁波二手节能时效炉
铝合金快速固溶炉是由上部加热炉罩和下部可移动底架组成。方形(或圆形)炉罩顶装有提升机构,通过提升铰链和挂钩将料筐吊至炉膛。炉罩由型钢组成,炉门启闭采用气缸或油缸。位于炉罩下方的底架可沿轨道移动、定位,底架上面载有淬火水槽和料筐。
铝合金淬火炉适用于对大、中型铝合金产品零部件的固溶热处理。生产时,将底架上的料筐移至炉罩正下方,打开炉门,放下链条及挂钩将料筐吊入炉膛,关闭炉门后进行加热保温固溶处理。恒温时间结束后,先将炉底下的水槽移至炉罩正下方,然后打开炉门,快速(8到10秒内)将料筐里快速沉入水中淬硬。 常州节能时效炉回收一次装炉量过小、两次装炉时间间隔太长,时效炉整体利用率低;
时效炉热效率低下的解决措施
针对上述时效炉热效率低下的情况,新建时效炉在节能技术上进行了突破和改进,从而更好地提高时效炉的热效率,达到节能环保和降低生产成本的目的。解决措施如下:
扩大时效炉一次性处理量就是要加大时效炉的容积。经研究和生产实践表明,时效炉的容积越大,热的利用效率会越高。新建时效炉的有效空间达到13500mm?3000mm?2920mm,与旧式的小型时效炉相比,增加了时效的一次性处理量。当热处理相同重量铝型材时,开炉的进、出料时间和次数减少,可以有效地降低因开放、关停炉而导致的蓄热损失,从而提高炉的热效率。
铝合金时效炉之影响时效的因素,包括时效温度的影响,从淬火到人工时效之间停留时间的影响,合金化学成分的影响及合金的固溶处理工艺影响。
时效温度的影响
在不同温度时效时,析出相的临界晶核大小、数量、成分以及聚集长大的速度不同,若温度过低,由于扩散困难,G·P区不易形成,时效后强度、硬度低,当时效温度过高时,扩散易进行,过饱和固溶体中析出相的临界晶核尺寸大,时效后强度、硬度偏低,即产生过时效。因此,各种合金都有适宜的时效温度。
时效炉开始工作时,工人用机器将装框后的物料置于滚筒轨道上;
时效炉热效率低下的原因
当前时效炉普遍存在热效率低下的现象,造成企业生产成本增加,其原因分析如下:
(1)时效炉进出料时,下一炉物料在炉外停留时间过长,导致时效炉因开放、关停造成的蓄热损失严重;
(2)进出料所用的装料车在时效过程中吸热过多,且吸收的热量为无效热耗,降低了时效炉的热效率,延长升温时间;
(3)时效炉烟气的直接排放带走了大量的热,导致热效率低下;
(4)时效炉炉体的保温性能不足,导致热量逃逸情况严重,降低热效率。
时效炉的容积越大,热的利用效率会越高。新建时效炉的有效空间达到13500mm?3000mm?2920mm;宁波二手节能时效炉
时效炉热效率低下的情况,新建时效炉在节能技术上进行了突破和改进,从而更好地提高时效炉的热效率;宁波二手节能时效炉
铝合金圆铸锭在入炉加热之前,应作表面质量自检,自检由主机手负责,凡是有明显夹渣、冷隔、中间裂纹和弯曲的圆铸锭,都不应入炉加热,应将其挑选出来退回熔铸车间。
采用加温100℃/1小时的梯温形式,将盛锭筒加温至380℃---420℃。盛锭筒端面温度为280℃---360℃
盛锭筒与模具配合的端面应平整无损伤和粘铝,否则挤压时会跑料。挤压过程中,挤压班长要每隔10-20个铸锭用手提测温仪测量一次温度,并如实作好记录,以便随时掌握铸锭温度变化情况,保持正常挤压温度。
挤压时,要注意压力的变化。起压时不超过210kg/cm2,正常挤压时,压力会随过程下降,若在起压后超过1分钟压力不下降,则应停止挤压,以防损坏设备和模具。
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