机械密封定义:靠一对或数对垂直于轴作相对滑动的端面在流体压力和补偿机构的弹力(或磁力)作用下保持贴合并配以辅助密封而达到阻漏的轴封装置。机械密封组成部分:由静止环(静环)、旋转环(动环)、弹性元件、弹簧座、紧定螺钉、旋转环辅助密封圈和静止环辅助密封圈等元件组成,烟台212釜用机械密封件设计,防转销固定在压盖上以防止静止环转动。旋转环和静止环往往还可根据它们是否具有轴向补偿能力而称为补偿环或非补偿还。看到这里是不是一头雾水?不要紧,小编这里有生动形象的图!不平衡型单端面机械密封不平衡型双端面机械密封再来一张详细的介绍图!机械密封结构图密封部位图密封介绍完了,接下来看看密封失效都会在哪些地方发生。机械密封的泄漏点基本上都表现在6处:①动、静环端面处;②静环与静环盒的辅助密封处;③静环压盖与离心泵泵体之间的密封处;④动环镶嵌结构配合处;⑤轴套与泵轴之间的密封处;⑥动环与轴套的辅助密封处;注:⑤和⑥只有在安装轴套时才存在。机械密封三维剖面图机械密封实物图顺便再给大家拓展一下金属波纹管机械密封。金属波纹管机械密封为单端面、平衡型,烟台212釜用机械密封件设计、任意旋向金属波纹管式密封,烟台212釜用机械密封件设计。它的补偿机构为波纹管,密封环(动环或静环)和波纹管制成一个整体。晋城反应釜用机械密封件。烟台212釜用机械密封件设计
由于封水系统的庞大,这种泄漏的发现常常之后很长时间,一旦封水管路被污染堵塞到一定程度,介质就会经过两道密封面泄漏到大气当中,造成环境的污染和人员中毒的安全事故。在实际的使用过程中,也经常出现介质外泄漏的情况,给维护人员带来了很大的安全隐患。虽然在一定程度上可以比原来减少泄漏频次,但基于以上安全环保和工艺指标要求,新建丙烯腈装置该位号机泵不宜再采用PLAN54密封方案。2.采用双端面干气密封方案1)双端面干气密封采用工业氮气或工艺仪表风作为阻封介质,用气体阻塞替代传统的液体阻塞,气体外漏后对环境无任何污染;气体压力高于密封腔介质压力~,可保证工艺液体介质实现零泄漏。2)干气密封辅助系统中过滤精度为1μm的精密过滤器,可确保通入密封腔中的气体洁净、无任何杂质。3)干气密封为非接触式密封,机封工作时产热少,不需要刻意要求管线及设置循环冷却措施给其降温就可正常工作。从以上分析对比内容看,此位号机封虽然在技术上采用干气密封比接触式机械密封更具优势,但是干气密封对工艺操作要求较高,且价格比较昂贵,该密封方案不可取(见图4)。3.采用PLAN21+PLAN53a密封冲洗方案为了避免安全事故的发生或将其降到**小。烟台212釜用机械密封件设计巴中反应釜用机械密封件。
6)搅拌轴底端定位松动,导致搅拌轴上端摆动量过大造成机封泄漏;(7)安装不正确,安装尺寸未达到图纸工作尺寸要求,包括关键零件的形位公差不满足要求而导致的静环安装倾斜、端面变形等。3、机械密封本体失效的改进措施本装置配备有多台搅拌器,釜用机封使用平均寿命为4年,长8年,短。催化剂贮罐D-102是用于存储催化剂的低压储罐,配套搅拌器J-102转速较低。2012年该搅拌器检修时曾反复安装机封,仍未能解决密封油少量内漏的问题,此次检修使用的是非原装机封、国产品牌,与原装机封相比使用效果相对较差,下面以J-102搅拌器机封为例,按照上述失效原因1~3进行分析。首先对机封的端面进行检查,用表面粗糙度测量仪分别取动、静环摩擦端面8个点,测量粗糙度Ra(以催化剂贮罐J-102为例见表1)。由测量结果可知实际结果满足小于额定粗糙度,不会造成泄漏。该机械密封辅助密封圈为“O形橡胶圈”。首先使用放大镜对外观完好程度进行检查,其次,在拉伸状态下再次检查,发现O型圈无缺损、断裂或变形。式中:S—压缩量【4】,do—O形圈自由状态断面直径;D1—配合内径140mm;d1—O形环槽槽径133mm;S=do-(D1-d1)/2=134mm压缩率K=S/do***=97%Pr—O型圈变形压力。
原因:机封冷却,降低流体温度,增加流体降低焦化场合:高温,低于350°F(177°C)高于180°F(80°C)热水清洁、非聚合物。维护:机封冷却器或管路必须在**高位有气孔,启动前打开。使用682机封冷却器时,串流管路使热传递**大化。使用口径**小为,计算流量,以确定使机械密封腔流量充足的限流孔板尺寸,通过合适的限流孔板和喉部衬套尺寸来确定增加沸点临界范围,经常观察冷却器进、出口温度,查看有无堵塞或污垢沉积迹象。7.冲洗方案23方案:从密封腔内的输液环,通过冷却器回到密封腔冲洗机封的循环过程,热水条件下的标准冲洗方案。原因:*通过冷却小部分液体,冷却器低负荷下的机封高效冷却,增加流体的汽化临界范围,改善水的润滑力。场合:高温条件下,热碳氢化合物,高于180°F(80°C)锅炉给水和热水,清洁、非聚合流体。维护:机封冷却器或管路必须在**高位有气孔,启动前打开。使用682机封冷却器时,层流管路使扬程损失**小。密封腔要求喉部衬套间隙很小,以隔离流体,**密封盖塞子应从底部进,顶部出,经常观察冷却器进、出口温度,查看有无堵塞或污垢沉积迹象。含铁的流体应先流经除铁器,然后再进入冷却器。鹤壁MR-D釜用机械密封件。
使泵运行更可靠。通过逆向工程国产化,曾用过弹簧串联机械密封和波纹管面对面双端面机械密封,但是使用效果都不好。先后曾经出现以下问题:(1)密封采用循环水,洁净度不够不管弹簧还是波纹管密封,外侧密封都是软对硬的端面配对,一旦杂质进入密封端面,会使摩擦副受损,导致密封失效。另外如果从***道密封泄漏介质具有聚合的特性,杂质可能会加剧介质聚合,聚合物会影响机封的使用性能。(2)摩擦副散热效果不好以前波纹管失效密封曾发现金属变色问题,这应该是温度过高所致。波纹管机封安装的径向尺寸太小(小腔密封),无法设计将缓冲液引向机封端面的导流及泵送循环结构,缓冲液起不到带走摩擦热、搅拌热的降温作用。(3)循环管路不畅,循环效果不好弹簧串联密封的外侧密封靠泵送环带动缓冲液循环带走热量,泵送环产生的压头有限,循环管路的管径细小产生的程阻大,会导致缓冲液循环不畅,甚至不循环,起不到给密封循环降温的作用。三、优化方案1.采用PLAN54密封方案参考早期建设的同类装置,P-l18位号泵的轴封密封采用PLAN54辅助冲洗方案,此方案为加压双端面密封系统,机封采用STB35A背靠背接触式湿式波纹管密封,如图3所示。潮州反应釜用机械密封件。烟台212釜用机械密封件设计
石河子反应釜用机械密封件。烟台212釜用机械密封件设计
管路在12点的位置冲洗机封面,典型故障,限流孔板堵塞,检查管子末端温度。4.冲洗方案13方案:从密封腔,通过限流孔板到泵的进口的二次循环,立式泵的标准冲洗方案。原因:立式泵密封腔的不间断排气,密封腔除热。场合:立式泵,密封腔压力大于进口压力,混有中等大小的固体的常温流体,非聚合流体。维护:启动立式泵之前,弯好排气口管路,使用口径**小为,计算流量,以确定使机械密封腔流量充足的限流孔板尺寸,通过合适的限流孔板和喉部衬套的尺寸的确定来减少密封腔压力,典型故障,限流孔板堵塞,检查管子末端的温度。5.冲洗方案14方案:从泵的出口冲洗机封,再循环到带限流孔板的泵进口,方案11和13的结合。原因:立式泵机封腔的连续排气,密封腔除热,增加密封腔的压力和流体汽化的临界空间。场合:立式泵,常温、清洁非聚合流体。维护:使用口径**小为,计算流量,以确定使机械密封腔流量充足的限流孔板尺寸,通过合适的限流孔板和喉部衬套尺寸来确定增加沸点临界范围,冲洗密封面,启动立式泵之前,做好排气管的弯曲。典型故障,限流孔板堵塞,检查管子末端的温度。6.冲洗方案21方案:从泵出口经限流孔板和冷却器冲洗机封,加到方案11的冷却器,增加了除热能力。烟台212釜用机械密封件设计
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的用户,本网对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。