格子体堵塞处理方法:先打开蓄热室底部检修门,清理蓄热室下部积灰。在采取人工用钢管、铁锤疏通(捅、捣、砸、撬、钩、拨)无效情况下,讨论决定采用烧渣方法,燃料为柴油。位置确定在蓄热室侧面(前、后部墙体上留有格子孔的检查孔),可以不受窑炉火焰换向影响。取格子孔的堵塞物做简单化学分析Si021,台州格子体疏通与更换。53 %,A1203 2。23 %。在电炉中作熔化实验,台州格子体疏通与更换,1000℃时加热40分钟后,取出发现已经熔化,说明熔点较低。为了保证格子体不被烧坏,确定火焰温度极高为1300℃。自制三支柴油喷qiang,长短各异,台州格子体疏通与更换,铺设临时油、气管路(压力表和调节阀),形成燃烧系统。铅的纯度关系到电池的自放电的大小。台州格子体疏通与更换
整体底部疏通的作业要求在温度达到750 ℃左右开始有硫酸盐熔体沿格子体砖滴落,温度达到950℃时停止升温,保温2~4 h。硫酸盐熔体停止滴落时开始降温,降温速度50~60 ℃/h,同时逐步提起烟道闸板﹔温度降至600℃以下关闭天然气,撤下燃烧器,拆除掏灰口门墙加速降温;温度降至350 ℃以下时拆除闸板处护砖,清理,然后封门,恢复正常生产工艺。在进行热烧疏通期间,安排窑炉维护工对窑体进行巡查。应用效果实例:某生产线西侧3“蓄热室疏通前堵塞约80%,两侧分支烟道温度偏差达到170 ℃,对窑炉的正常工艺造成了影响。经整体底烧疏通后格子砖通畅率达95%左右,分支烟道温度偏差消失。经专业人员检查底烧后未对格子体、炉条碓砖结构造成损坏或不良影响。台州格子体疏通与更换如果格子体较薄,那么充填将变得不完全,则极板也会比标准厚度变薄,那么组立的群压将不达标。
玻璃生产一般都会加入纯碱作为原料,而在原料投入窑炉时,由于落差及压力影响会造成原料粉尘飞扬,并会随烟气进入蓄热室格子体,造成蓄热室格子体堵塞,还有蓄热室格子砖在高温状态下可能会剥落或产生蠕变,更进一步加剧格子体的堵塞,因此玻璃窑炉的蓄热室格子体堵塞是不可避免的。为了保证蓄热室格子体的蓄热功能及保证窑炉正常运行,生产中必须对蓄热室格子体进行疏通清理。玻璃窑炉的蓄热室格子体的疏通方法主要是通过钢管或竹竿进行人工桶打格子砖孔,或是用压缩气吹扫格子砖孔,或是用重锤进行桶打格子砖孔。
蓄热室格子体待底部温度升至790℃,采取减油克制升温的办法维持底部支烟道温度在820℃左右。并持续10分钟以上。此时观察瘤子象雨点般下落,中间夹大疙瘩,极大100× 250mm,蓄热室底部象钟乳石状上升,直径50mm左右,极高达150mmg、具体停烧时间以格子体下部温度保持820℃左右10分钟后瘤子下落情况为依据,若此时瘤子下落明显减少,呈稀疏状态,即可决定上烧完毕,恢复该小妒正常工艺参数。玻璃熔窑蓄热室格子体应定期用上烧法疏通,以免格子孔全堵塞后再处理困难,甚至无法处理。可以使采用其它方法较难处理的边角部位以及堵塞特别厚实致密部位得以疏通;
疏通过程中若控制不当可能造成格子体局部温度过高而遭到破坏,严重时可能会造成疏通后格子体局部垮塌现象。需要特别提醒的是,由于烧渣法基本原理是高温短时间强制熔化硫酸盐,难免造成硫酸盐高温分解释放出SO2气体,从而使烟气中SO2气体含量急剧增加。以50Ot/d普通天然气浮法窑炉为例说明,对单个格子体使用烧渣法疏通,烟气中SO2气体含量可从正常状态下<200mg/m3增加到>1000mg/m3,因此使用烧渣法之前,一定要做好烟气脱硫准备,在未建设脱硫装备的玻璃厂,不建议使用该方法疏通格子体。随着窑龄的增加,格子体堵塞也日益严重。台州格子体疏通与更换
确认格子体堵塞严重后,要及时对其进行疏通。台州格子体疏通与更换
机械疏通法因作业现场温度较高,且劳动强度较大,人员需分组轮流作业,一般需要3个小组,每组3人,再加上辅助人员,作业人员超过10人。机械疏通法进度偏慢,每个周期(20min)平均疏通3个格孔,每天作业8~10个周期(*进风侧时)。如果格子体堵塞严重,疏通一个格子体就需作业数日。机械疏通时,沉渣室门必须为开放状态,以吹入空气为作业现场降温,而空气进人炉内又会造成窑炉温度降低、烟气量增大等问题,因多次打开沉渣室门,对窑炉工艺的稳定影响比较大。另外,边部格孔因靠近蓄热室墙,作业空间不足无法疏通,一般以疏通中间部位为主;当格孔堵塞物太多时,作业难度较大,有时无法疏通,故机械疏通时,通透率略偏低。台州格子体疏通与更换
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