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山东库存热传导液 创造辉煌 北京燕通石油化工供应

信息介绍 / Information introduction

热传导液系统流程1、供热循环热传导液由循环泵送人加热炉进行加热后送至用热风炉,再经油气分离器和油过滤器,排除热传导液中的气体和杂质后,山东库存热传导液. 经循环泵送问加热炉,从而实现供热循环。2,山东库存热传导液,山东库存热传导液、注油系统向供热系统注人热传导液有儿种悄况:将外部热传导液经注油菜注人膨胀槽或储油罐;将储油罐内的热传导液经注油泵注人膨胀槽;将储油罐内的热传导液用注油泵排至供热系统外,以便换热传导液。3、排气系统热传导液循环系统中的气体或然气经油气分离器排至膨胀槽,由膨胀槽或储油槽内的棑气管排至系统外。膨胀槽和储油槽的排气管应接至安全地点,以防槽内热传导液因沸腾等取因喷出而酿成火灾。热传导液系统是用循环泵进行热传导液的强制对流循环。山东库存热传导液

作为传热介质的热传导液根据沸程分为气相热传导液和液相热传导液,由于有两种形态不同的热传导液,因此热传导液的传热有两种方式,气相传热方式和液相传热方式。气相传热方式的工作温度是在热传导液的操作温度压力下的饱和温度,产生的饱和气体作为传热介质。气相传热系统的工艺流程为热传导液经加热炉加热后产生蒸汽输送给用热设备,放出潜热,用热设备被加热,热传导液蒸气被冷凝,冷凝后的热传导液由位差或回流泵,流回或注回加热炉。加热炉与用热设备之间以气相进行热量输送,是以“潜热”形态进行热传导,传热机理为冷凝传热。液相传热方式的工作温度低于热传导液操作压力时的饱和温度,以液相状态进行传热。其工艺流程为热传导液从加热炉获得热量,以显热的状态向用热设备释放热量后,再通过循环泵流回到加热炉。在液相传热系统中热传导液是以“显热”状态向用热设备供热,用热设备的进出口会产生温差,其大小依据工艺要求及循环泵的容量而定。通常该温差在20~60℃范围内。在实际使用中,应根据所需的工作温度和控温精度要求,选择气相传热方式或液相传热方式及相应适宜的气相或液相热传导液。山东库存热传导液热传导液为高温状态下使用,系统长期运行,要不定期进行热传导液检测,否则可能造成设备与管道提前报废。

电加热二次循环优势:1、传热系数高,效果好,设备紧凑,体积小,安装空间小。 2、可根据设备的具体工况环境,通过对冷热介质间换热面积的调整,改变传热元件的表面温度分布,成功避免低温酸漏点腐蚀。 3、两种介质实现二次间壁传热,流体间不互串,一根或多根热管损坏,不影响设备的连续稳定运行。 4、两种介质均走热管管外,单回程作业,介质阻力小。 5、根据烟气特性,合理调整介质流速,实现介质在穿越热管表面时实现自清灰,不结垢,不堵塞。 6、介质间传热所需zui小温差小,可实现低温回收余热。 7、热管单支点固定在汽包上,自由悬挂于烟气通道中,热膨胀和冷收缩不受限制,无应力破坏,使用寿命长。

热传导液系统发展简史:热传导液系统的发展在国外已有80多年的历史,zui初的热传导液产于20世纪30年代初,是由美国 Dow化学公司研制的 Dowtherm。50年代,美国采用深度精制工艺生产出矿油型热传导液;60年代以来,日、德分别推出了性能优良的乙基联苯系和苄基甲苯系热传导液,而后各国相继推出同类产品;60年代末我国开始合成型热传导液的研制和生产,但当时工业化水平仍较低,并未受到合理开发, 发展缓慢;70年代国外的一些生产厂家为改善产品的高温性,加入各种类型的添加剂。在我国,随着一些工业装置设备被引进,热传导液技术也被带入,与此同时,国内石化行业少数研究生产单位也开始了热传导液的研究和试生产;80年代,我国石化、化纤和化学工业飞速发展,新工艺对高温加热的需求也越来越大,于是当时的化工部给燕山石化研究院下达研发国产化热传导液,在张照明的带领下国产化成功,命名为YD-300,并成立北京华燕热传导液公司,生产销售热传导液,后来改制为北京燕通石油化工有限公司。热传导液质量六大检测标准:看外观、高温时降凝剂挥发、看挥发、看闪点、测氧化安定性、坩埚加热看变化。

热传导液具有抗热裂化和化学氧化的性能,传热效率好,散热快,热稳定性很好。热传导液作为工业油传热介质具有以下特点:在几乎常压的条件下,可以获得很高的操作温度。即可以降低高温加热系统的操作压力和安全要求,提高了系统和设备的可靠性;可以在更宽的温度范围内满足不同温度加热、冷却的工艺需求,或在同一个系统中用同一种热传导液同时实现高温加热和低温冷却的工艺要求。即可以降低系统和操作的复杂性;省略了水处理系统和设备,提高了系统热效率,减少了设备和管线的维护工作量。即可以减少加热系统的初投资和操作费用热传导液检测在规定的使用温度范围内,馏程较窄为好。清远库存热传导液

为确保热传导液检测各项指标达到使用要求,须对热传导液生产和使用过程环节、阶段的质量进行监督检验。山东库存热传导液

热传导液加热系统中引起压差不稳的原因主要有:1. 因为炉管结焦积碳引起堵塞,导致管径缩小造成压差降低。此种情况应对热传导液系统做清洗,清chu结焦积碳,疏通管道;2.管路过滤器没及时清理引起堵塞,从而影响热传导液流速造成压差变化。此种情况应清洗过滤器或更换新过滤网;3.热传导液系统在长时间运行过程中有发生渗漏或运行损耗,导致系统油量不足引起压差不稳。此种情况应对渗漏处修复并添加新油;4.热传导液劣化,黏度增加,流速减慢引起的压差不稳。此种情况应做热传导液指标修复或添加新油,情况严重的话应清洗系统并更换新油;5.热传导液中的水分或低沸物未脱干净导致压差不稳。此种情况应对热传导液系统重新脱水排气操作;6.热传导液循环泵性能功率不足超负荷运转引起的压差不稳。此种情况应更换性能更好的循环泵来解决问题;7.热传导液锅炉进出口油温差超过规定值(20℃~30℃),而油温又达不到工艺要求引起的压差不稳。此种情况应控制热传导液炉的进出口温度。山东库存热传导液

北京燕通石油化工有限公司主要经营范围是精细化学品,拥有一支专业技术团队和良好的市场口碑。公司业务涵盖导热油,有机热载体,热传导液,清洗剂等,价格合理,品质有保证。公司将不断增强企业重点竞争力,努力学习行业知识,遵守行业规范,植根于精细化学品行业的发展。在社会各界的鼎力支持下,持续创新,不断铸造***服务体验,为客户成功提供坚实有力的支持。

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