试验结果分析:两种实芯焊丝的化学成分和力学性能均能满足标准要求。焊接时,送丝稳定,飞溅和烟尘较小,焊缝成形较好,有较好的焊接工艺性能。(4)药芯焊丝试验依据ISO18276:2005《焊接材料——高强度钢气保护和自保护药芯焊丝——分类》标准进行试验。药芯焊丝的焊接工艺与实芯焊丝基本相同,控制焊接热输入在~。试验结果如表5、表6所示。表3Mn3Ni1CrMo和okAristRod69焊丝的化学成分(质量分数)(%)成分CSiMnPSCrMoNiCuV其他标准值≤~~≤≤~~≤≤~~M3Ni1-CrMo(Als)Ok69表4Mn3Ni1CrMo和okAristRod69熔敷金属力学性能项目Re/MPaRm/MPaA(%)KV2/(-40℃)/J标准值≥690770-940≥17≥47Mn3Ni1CrMo76582066,50,80,49,52Ok,84,74,93,84表5MF742B和MF742M熔敷金属化学成分(质量分数)(%)成分CMnSiPSCrNiMoV标准值~~≤≤≤~~~≤MF742BMF742M<表6MF742B和MF742M熔敷金属力学性能项目Re/MPaRm/MPaA(%)KV2(-40℃)/J标准值≥690770~940≥17≥47MF742B74082566,64,56,60,66(-60℃)MF742M70082584,66,苏州东海焊条焊丝厂,苏州东海焊条焊丝厂,60,苏州东海焊条焊丝厂,86,70(-40℃)44,50,48,54,49(-60℃)试验结果分析:①两种药芯焊丝的化学成分和力学性能均能满足标准要求。
铸造是机械制造的基础工艺技术,由于种种原因在生产过程中会存在缺点,废品率较高。另外,在各种机械装备中的铸铁件在使用过程中极易损坏。由于铸铁的焊接性差,焊后常有气孔,易变形,易断裂,易产生白口化和焊接裂纹,从而给铸件的修复产生相当的难度。到目前为止,国际国内对此尚没有解决的理论及方法。C808铸铁常温焊接焊丝,经实践证明能有效地解决了铸铁件在焊接过程中产生的上述问题,得到了用户的一致好评。C808铸铁常温焊接焊丝可从理论及工艺上解决以下几个方面的问题:(1)白口问题C808铸铁常温焊接焊丝,采用CO2保护半自动焊接技术,电流密度大,焊后冷却速度快,母材与焊丝熔合区硬化层从金相分析看,白口层分析是断续的,厚度均〈。(按照国际惯例,白口层厚度如果〈1mm,对铸件加工切削刀具无影响,基本可以忽略不计)。(2)焊接产生热裂纹的问题∶通常对铸铁件的焊补,一般都要对所焊铸铁件进行局部快速加热,加热过程中温度不均是必然的,当热应力大于被焊件铸铁抗拉强度时,就必然产生热裂纹。在设计C808铸铁常温焊接焊丝化学成分时,使用屈服极限比较低可<200MPa,比较高可达400-500MPa,对在焊接过程中产生应力并超过200MPA时。
2送丝轮压力不够3送丝软管堵塞或接头处有硬弯或不匹配4导电嘴孔径太大或太小5送丝软管弯曲半径小于400mm1更换与焊丝直径相匹配的送丝轮2调整压力3清理送丝软管或更换4更换合适孔径的导电嘴5展开送丝软管2.三相电源的相间电压不平衡检查输入电压加大供电电源容量3.电网电压缺相不与其他大功率用电装置公用同一线路4.焊工操作或规范选用不当正确施焊,重新选择焊接规范5.连接处接触不良检查输入线,空气开关等部件6.二次侧极性接反。7导电嘴磨损严重6更正接线.7。更换导电嘴焊接时焊机常见故障与排除方法:故障现象故障原因排除方法焊缝产生气孔1.工件表面不清洁2.焊丝表面有油污或生锈,空气进入焊接区5.喷嘴上粘有飞溅物,保护气流不畅,锈迹等2.清.除焊丝,送丝轮和软管中的油污3.检查气瓶,气带,压力表是否漏气4.采取保护措施5.清.除喷嘴上飞溅物。
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