众所周知,凝汽式汽轮机常用的排汽压力为5~10千帕(一个标准大气压是101325帕斯卡)。船用汽轮机组为了减轻重量,减小尺寸,常用0.006~0.01兆帕的排汽压力。提高汽轮机热效率的措施还有,采用回热循环、采用再热循环、采用供热式汽轮机等。提高汽轮机的热效率,对节约能源有着重大的意义。现代核电站汽轮机的数量正在快速增加,因此研究适用于不同反应堆型的、性能良好的汽轮机具有特别重要的意义,合肥大型汽轮机。在汽轮机设计、制造和运行过程中,合肥大型汽轮机,采用新的理论和技术,以改善汽轮机的性能,合肥大型汽轮机,也是未来汽轮机研究的一个重要内容。气轮机具有良好的抗乳化性。合肥大型汽轮机
汽轮机打闸后要确认发电机有、无功负荷降至零或低下。启动交流润滑油泵,汽轮机打闸。确认MFT动作。确认发电机出口断路器跳闸。查发电机三相定子电流表指示为零。确认发电机灭磁开关断开。断开发电机出口隔离开关。断开发电机出口断路器、出口隔离开关的控制电源、动力电源。机组解列后,确认MFT光字牌亮,确认炉膛熄火。确认锅炉MFT后,过热器一、二级减温水门、再热器事故喷水门全部关闭,两台一次风机停止运行,所有通入锅炉的燃料全部切除。关闭油鎗各角油鎗手动门,解列炉前燃油系统。确认空预器吹灰停止,确认电除尘器停止。合肥大型汽轮机汽轮机按按汽缸数目可分为单缸汽轮机、双缸汽轮机和多缸汽轮机。
汽轮机停机后如果冷蒸汽回流到汽缸,会造成汽缸上下温差高,出现汽缸变形,严重时影响汽轮机盘车和再次启动。由于汽轮机停机后内部与凝汽器相通,处于真空状态,当汽轮机内部温度还较高( 大于150℃ ) 时,内部不会出现凝结水,可以隔离汽轮机疏水阀,防止冷蒸汽回流。如果抽汽管道存在积水,在汽轮机跳闸时,存在的积水会汽化回流到汽轮机,引起转速失控或叶片损坏等事故,因此排除管道内部积水是防止水汽回流的尽量办法。一方面要保证在先一个隔离阀前以及管道低点部位设置有疏水管。
汽轮机中液压油的泄漏同时给现场工作环境造成极大的安全隐患,严重威胁企业的安全连续化生产。在出现问题后,企业往往没有及时有效的解决手段,由于铸铁的焊接性能非常差,加上液压设备的密封性要求较高,传统的焊补工艺根本无法实现修复。而现场一般没有此类设备的备品备件,购买更换需要大量的停机时间。上述问题已可以使用高的分子复合材料进行现场修复,其优良的机械性能及良好的粘接力、耐压性,使得该问题得以有效解决。施工过程简单快速可满足现场施工之要求,并可延长设备使用寿命、提高生产率。高中压转子采用一根转子结构。
汽轮机的中压缸由中压内缸和中压外缸组成。中压内缸在水平中分面上分开,形成上下汽缸,内缸支承在外缸的水平中分面上,采用在外缸上加工出来的一外凸台和在内缸上的一个环形槽相互配合,保持内缸在轴向的位置。中压外缸由水平中分面分开,形成上下汽缸。中压外缸也以前后两对猫爪分别支撑在中轴承箱和1号低压缸的前轴承箱上。低压缸为反向分流式,每个低压缸由一个外缸和两个内缸组成,全部由板件焊接而成。汽缸的上半和下半均在垂直方向被分为三个部分,但在安装时,上缸垂直结合面已用螺栓连成一体,因此汽缸上半可作为一个零件起吊。汽轮机经常遇到的主油泵是离心式主油泵,工作效率比较高,压力和流量都相当稳定。大型汽轮机组的研制是汽轮机未来发展的一个重要方向。重庆汽轮机检修装置
汽缸是铸造而成的,汽缸出厂后都要经过时效处理,就是要存放一些时间。合肥大型汽轮机
对于汽缸底部、主汽阀阀座、管道疏水罐及其他蒸汽管道可能积水的部位,也可只根据这些部位已有的温度测点或增加温度测点,结合内部蒸汽压力,根据温度是否达到相应蒸汽压力下的饱和温度来判断内部有无积水。监测有无冷蒸汽通过疏水管回流,可以根据相应疏水阀是否开启,疏水管进出口压力、温度及温度变化情况来判断。如果疏水管存在压力倒挂,则会引起蒸汽回流; 如果疏水阀关闭,肯定不存在蒸汽回流; 如果存在冷蒸汽回流,会使这些部位的温度下降,且下降速度明显快于其它部位,布置在管道底部、疏水集管、设备疏水口附近、管道和设备上下对称部位的温度测点均可用来监测有无冷蒸汽回流。合肥大型汽轮机
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