>> 当前位置:首页 - 产品 - 上海节能时效炉回收 **** 淮安兴天傲机械设备供应

上海节能时效炉回收 **** 淮安兴天傲机械设备供应

信息介绍 / Information introduction

由于每个厂家时效炉结构及工艺要求的不同,对时效过程中风机转速的控制不能一概而论,上海节能时效炉回收,应结合时效铝型材的具体牌号、升温和保温时间等因素通过实验手段进行确定。


时效炉技改前后的天然气和用电单耗对比


我在技改前,上海节能时效炉回收,铝材时效用电单耗为36KWh/T,上海节能时效炉回收。技改后,铝型材时效电单耗为25.8KWh/T ,技改后平均每吨电单耗下降10KWh左右。


技改前,时效炉天然气平均单耗约为10.3m3/T。技改后,时效炉天然气平均单耗为10.6 m3/T,技改后天然气平均单耗下降了0.7 m3/T。 时效炉设备用途:热风循环强对流铝合金时效炉是周期作业式电阻炉;上海节能时效炉回收

先进的机械系统

系统的先进性由设计、元器件选型及质量、加工制造质量来保证的。机械系统运行平稳、可靠,设备处于低噪音、低振动工作状态。

完善的控制系统

体现在100~650℃均可实现确定控温、系统稳定可靠、操作简便、避免人为误操作、功能齐全等方面。

淬火转移时间迅速、可调

炉底对开式炉门、倍速升降机构、先进的机械系统,使得淬火转移迅速、可靠,时间可以根据用户工艺要求调整。

火及冷却

其中淬火冷却的速度要求在170℃/S以上。 上海节能时效炉回收铝合金时效炉特点:热风循环系统新颖,炉温均匀度好。

时效炉热效率低下的原因


  当前时效炉普遍存在热效率低下的现象,造成企业生产成本增加,其原因分析如下:


  (1)时效炉进出料时,下一炉物料在炉外停留时间过长,导致时效炉因开放、关停造成的蓄热损失严重;


  (2)进出料所用的装料车在时效过程中吸热过多,且吸收的热量为无效热耗,降低了时效炉的热效率,延长升温时间;


  (3)时效炉烟气的直接排放带走了大量的热,导致热效率低下;


(4)时效炉炉体的保温性能不足,导致热量逃逸情况严重,降低热效率。



时效炉的进料端采用滚筒式,传动设计为两级传动,以提高料框在滚筒上运行的平稳性,同时可以配合并满足自动装框机构的使用要求。时效炉开始工作时,工人用机器将装框后的物料置于滚筒轨道上,此时发动机驱动滚筒两端的链条运动,链条再带动滚筒转动,相邻的滚筒会把物料传送到时效炉。炉内及出料端分别是链条式传动,出料时,出料端炉门上升打开,链条传送带将经过热处理的物料运到炉外,进行冷却。利用滚筒/链条式的混合传动机构,使得进出料时不再需要装料车装料,省去了装料车在时效升温过程中吸收的无效热量[2],从而缩短时效升温的时间(见表1,加热时间缩短32min),提高了时效炉的热效率。时效炉进出料所用的装料车在时效过程中吸热过多,且吸收的热量为无效热耗,降低了时效炉的热效率;

由n=60f/P*(1-s)可知,电机的转速与频率成正比,通过改变风机电机的运行频率即改变了电机的转速。


通过第四项的分析,结合客户铝型材时效的具体情况,经过反复试验,以TT板为例,我们将风机频率控制分为三个阶段,在升温阶段通过PLC模拟量输出模块将变频器的频率控制在50HZ,进入保温段后的2小时30分内的频率控制在45.03HZ,其余时间设定为40HZ。修改程序后,完全能够满足时效工艺要求。同时由于变频器输出频率比技改前降低,所以风机消耗电功率也随之降低。 时效炉普遍存在热效率低下的现象,造成企业生产成本增加;上海节能时效炉回收

铝合金时效炉各机械传动部分采用连锁控制和操作。上海节能时效炉回收

铝合金快速固溶炉是由上部加热炉罩和下部可移动底架组成。方形(或圆形)炉罩顶装有提升机构,通过提升铰链和挂钩将料筐吊至炉膛。炉罩由型钢组成,炉门启闭采用气缸或油缸。位于炉罩下方的底架可沿轨道移动、定位,底架上面载有淬火水槽和料筐。

铝合金淬火炉适用于对大、中型铝合金产品零部件的固溶热处理。生产时,将底架上的料筐移至炉罩正下方,打开炉门,放下链条及挂钩将料筐吊入炉膛,关闭炉门后进行加热保温固溶处理。恒温时间结束后,先将炉底下的水槽移至炉罩正下方,然后打开炉门,快速(8到10秒内)将料筐里快速沉入水中淬硬。 上海节能时效炉回收

免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的用户,本网对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。

查看全部介绍
推荐产品  / Recommended Products